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時(shí)間:2014-06-20 10:36:55
作者:世邦機(jī)器
2000年全年精礦品位達(dá)到63.42%,金屬回收率76.75%。但由于豎爐焙燒人爐礦石粒度偏大,粒級(jí)過(guò)寬,造成礦石還原不均勻,直接影響磁選流程指標(biāo),特別是連續(xù)磨礦流程更易造成金屬流失。繼續(xù)采用能耗高的焙燒磁選工藝進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益低下,進(jìn)行技術(shù)改造,取消焙燒工藝勢(shì)在必行。
選礦廠(chǎng)在提鐵降硅新一輪的技術(shù)改造中,在工業(yè)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用階段磨礦、粗細(xì)分癬重選一磁選一陰離子反浮選聯(lián)合工藝流程,對(duì)一癬二選車(chē)間進(jìn)行了技術(shù)改造,于2001年4月至11月完成,總投資9800萬(wàn)元。鐵礦設(shè)備用于錳礦的采礦,其中用到較多的要數(shù)鐵礦破碎機(jī)和鐵礦粉碎機(jī)了。2002年在原礦品位29.62%的情況下,取得了鐵精礦品位67.00%、回收率79.56%的指標(biāo);2003年在原礦品位29.27%的情況下,創(chuàng)造了鐵精礦品位67.67%、尾礦晶位11.99%、回收率83.32%的指標(biāo)。
該企業(yè)由一個(gè)年虧損4 Ooo多萬(wàn)元發(fā)展成為上繳利潤(rùn)4.O億元的創(chuàng)利大戶(hù)。經(jīng)推算,由于選礦廠(chǎng)鐵精礦品位提高和二氧化硅下降,每年可為鞍鋼煉鐵降低焦比和提高高爐利用系數(shù)帶來(lái)1.2億元效益。目前,選礦廠(chǎng)已形成年處理原礦量960萬(wàn)t,年產(chǎn)鐵精礦315萬(wàn)t規(guī)模,成為我國(guó)特大型節(jié)約型、環(huán)保型選礦J。
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破碎機(jī)磨粉機(jī)制砂機(jī)洗砂機(jī)振動(dòng)篩移動(dòng)破碎站顎式破碎機(jī)圓錐式破碎機(jī)雷蒙磨粉機(jī)河卵石制砂機(jī)振動(dòng)給料機(jī)皮帶機(jī)
BkW一Ⅱ型尾礦再選磁選機(jī)處理的原礦品位10.19%,粗精礦品位31.86%,尾礦品位7.44%,總尾品位降低2.75個(gè)百分點(diǎn),粗精礦產(chǎn)率11.26%,總回收率為35.21%。經(jīng)再磨再選后,最終得到了產(chǎn)率為40.92%、品位為67.30%的高品位鐵精礦,金屬回收率達(dá)到80.90%。
凹山露天采礦場(chǎng)酸性水處理系統(tǒng)示意為了解決上述問(wèn)題,該礦對(duì)礦區(qū)酸性水進(jìn)行了研究與試驗(yàn),建成了一整套完善的酸性水處理系統(tǒng)。
超細(xì)碎一濕式磁選拋尾工藝是將鐵礦石細(xì)碎至5mm或3mm以下,然后用永磁中場(chǎng)強(qiáng)磁選機(jī)進(jìn)行濕式磁選拋尾,對(duì)于節(jié)能降耗、有效利用極貧鐵礦石和提高最終鐵精礦質(zhì)量具有特別重要的意義。
1995年初應(yīng)用DQ系列諧波式脫磁器以來(lái),一直運(yùn)行穩(wěn)定,應(yīng)用效果良好。旋流篩和高頻振動(dòng)細(xì)篩加諧波式脫磁器后,幣3600 mm×4000 mm球磨機(jī)臺(tái)時(shí)處理能力提高了18 t,并且鐵精礦品位和回收率也有提高。
尾礦庫(kù)采用中線(xiàn)法堆壩工藝。尾礦采用直徑660 mm Krebs型水力旋流器進(jìn)行兩次分級(jí),東側(cè)分級(jí)站處理尾礦,西側(cè)分級(jí)站處理泗州選礦廠(chǎng)尾礦
新建總砂泵站主設(shè)備為兩兩串聯(lián)的4組泵,兩工兩備,電機(jī)變頻控制,可直接將生產(chǎn)尾礦輸送到尾礦庫(kù)內(nèi),將不再使用原尾礦壩下的二級(jí)泵站。
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